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风机选型与安装
负压风机机壳_我国转炉除尘现有技术、存在问题及发展方向大型枞
一、 概述
我国现有600多座转炉,年产钢超过4亿吨,绝大多数转炉除尘采用湿法,是钢铁工业节能减排的薄弱环节。主要表现在以下几点:
1.环保:部分的转炉达不到、或不能稳定达到排放控制标准100、50、或10毫克/立方米;
2.节水:吨钢新水0.5立方米,全国年消耗新水~2亿立方米,年循环水量超过8000亿吨;
3.节能:吨钢除尘电耗15度,全国年耗电60亿度,浪费严重;
4.煤气净化和岗位卫生:回收煤气粉尘浓度标准是15毫克/立方米、岗位粉尘浓度标准是5毫克/立方米,一方面有的转炉达不到;能达到的往往能源消耗和浪费高;
5.煤气回收利用:转炉煤气回收量平均仅50立方米/吨钢,只有国外、或国内先进水平的50%,并且放散多。与先进水平比,相当于全国每年少回收200亿立方米(相当于4亿吨动力煤);
6.蒸汽回收利用:转炉平均吨钢回收蒸汽50千克/吨钢,只有国外、或国内的先进水平的50%,相当于全国每年少回收2000万吨蒸汽;
可见,研究转炉除尘的现有技术、弄清楚存在问题和原因、确定正确的改造和发展方向是有意义的。
二、现有技术
经过几十年的发展,如今我国转炉除尘现有技术有:
1.最多采用的是OG湿法(1962年);
2.20多座采用转炉采用LT干法(1969年);
3.10多座采用第四代OG湿法(1990年代);
4.40多座转炉采用、或确定采用高效节水型塔文半干法(2006年);
前三者都是从引进吸收开始的,后者是中国技术。不同技术的工艺流程分别如图所示。
图1 传统OG净化工程流程
图2 第四代OG湿法工程流程
图3 LT干法除尘工程流程
图4转炉半干法高效塔文除尘工程流程
三 存在问题
应该承认,技术的引进和吸收开发,对我国转炉节能减排、实现负能炼钢起到了积极的推动作用;但同时也必须清醒地认识到:这些技术都存在问题、或值得改进之处,已经不适应我们钢铁工业节能减排新的标准和目标要求。归纳起来,主要问题:
A、所有技术都存在的问题
1.转炉汽化冷却烟道出口烟气900-1000°C的显热没有得到回收利用;
2.显热不仅没有利用,同时平均吨钢还要消耗0.5吨的新水,全年消耗新水2亿吨;
3.吹氧期只有50%的时间回收煤气,前烧、后烧期的可燃气体(CO含量≦35%、相当于高炉煤气热值)没有得到利用,全部放散燃烧。
B、OG湿法的问题
传统的OG湿法虽然也有多种结构形式,进行了多方面的改进,但始终没有解决两级文氏管的根本问题。这种技术是在日本发明的,但在日本20年前就已经淘汰,而在我国如今仍然是最广泛采用的技术。这种技术存在太多的先天性问题,主要的有:
1、高排放:采用传统OG工程有些可以达到我国现在的100毫克/立方米的排放标准,但实际上有很多因素会导致排放超标;如果把标准提高到50毫克/立方米、或更高,则就没有能达到的、或需要更高的能源消耗;
2、高耗能:这是由于文氏管的先天性能决定的,风机全压高达25-28千帕仍然抽不净,还要配备庞大的高耗能二次除尘;
3、高耗水:按照保守的估算,全国转炉年循环水8000亿吨,这引起多方面的浪费:1)运行费用浪费,平均每年达4000亿元,主要是水处理药剂、电、设备维修费用;2)投资浪费:平均投资25000元/吨水/时;3)能源浪费;
4、高维修:除尘风机等设备频繁结垢,维修量特别大、并且影响生产;
C、饱和塔文的问题
与传统的OG湿法相比,饱和塔文(第四代OG湿法)的进步意义在于其取消了一文,改用饱和冷却塔,使工程阻力有所降低,对缓解排放有帮助,但改进不彻底:其它问题都没有解决,特别是循环水更多。
D、LT干法的问题
LT干法一直是我国清洁生产推广技术,因为存在多方面的问题一直进展不快;近几年随着国家节能减排、节水力度加大,有加速的趋势,但因为存在较多的问题仍然还限制着其快速推广。这些问题包括:
1、环保:最主要的是排放达不到、或不能稳定达到设计的10毫克/立方米,有的甚至比湿法高,导致环保排放和煤气回收利用都有问题;
2、维修:设备维修量特别大、并且降低转炉作业率,主要是电除尘器结垢、腐蚀;蒸发冷却器结垢等,有的厂甚至被迫采用备用整套除尘设备;
3、节水:LT工程的煤气冷却仍然采用饱和冷却,还是有大量的循环水。从这个意义说,LT技术也是半干法,而不是全干法;
四、现有技术的比较
比较不同的除尘技术,首先要从本厂实际考虑,更主要的是要从整个相关工程、而不是局部设备进行综合比较,比如采用传统的OG湿法、或新0G法,其单项投资可能少,但加上庞大的水处理工程、比较大的除尘风机、煤气二次净化,总投资就要高得多;而运行费用、高耗能、高维修则是更大的问题;
LT干法的方向是正确的,如果不超装;供氧严格按照设计执行;喷枪/电除尘设备/蒸发冷却塔能有时间允许经常、定期清理,应该能达到设计的排放浓度。LT干法的问题可以确定有操作维修和管理方面的因素,比如选用、或使用不合格的喷枪等,也不能排除先天设计上的一些缺陷,该技术1969年发明成功到现在30多年、我国引进也10多年,其推广速度不快、全球仅不到100套,应该从某种程度上说明其存在的问题。
五、结论和发展方向探讨
1、转炉除尘从湿法向干法发展是大势所趋;
2、湿法向干法发展不可能在短时期内实现,应该是一个比较长的发展过程;
3、湿法到干法之间应该有几个过渡阶段,这些过渡阶段的第一步就是采用高效塔文技术;
4、采用高效塔文设备,与传统OG法和第四代OG法相比,可以减少50%的循环水量,例如新建、或改造120吨转炉,每座炉可以减少800万元以上的水处理设备投资;
5、采用高效塔文设备工程阻力可以减少4-6千帕,这一效果可以从三方面加以利用:
1)可以解决一次烟气、回收煤气粉尘浓度高的问题,负压风机机壳,使排放达到≦50mg/Nm3;
2)如果粉尘排放已经达标,则1)可以调大二文喉口,减少二次除尘风量,辅助采用喷雾等除尘技术,就可以停建、停开、减开高耗能的二次除尘设备;2)调低风机转速,降低一次电耗;
6、在高温区可以利用外排水,使转炉实现新水消耗为零;
7、设备维修量特别少;
8、工程可以很容易地进一步升级改造为干法。
摘要:详细介绍了大型能量回收透平发电装置(简称TRT)的关键零件——大型枞树型叶根叶片的加工工艺开发过程。根据加工批量、现有设备以及叶片结构,采用了五轴数控+高速铣削的方法,以铣代磨,首次实现了大型枞树型叶根以及叶顶剃灰槽的加工。
关键词:枞树型叶根;高速磨削;铣削;五轴数控
0引言
近几年,随着冶金高炉的大型化,能量回收透平发电装置(简称TRT)也随之向大型化方向发展。针对这种情况,我公司的研发部门对该装置的关键零件——动叶片采用了应力分布更好的枞树型叶根。经过艰苦的攻关,终于首次实现了大型TRT枞树型叶根的加工,掌握了这种叶根的加工工艺,缩短了大型TRT的生产周期。
1结构分析
该叶片和汽轮机中的长叶片相似,叶片长约600mm,宽约320mm。枞树型叶根形状类似松树,这种型式的叶根结构复杂,尺寸精度和位置精度要求都很高,粗糙度要求Ra1.6。叶根肩膀中一侧平面较长约80mm。有的叶片叶顶还设有剃灰槽结构。这样的大型叶片一般为模锻毛坯。上述结构给毛坯锻造、机加工艺、数控设备、工艺装备、刀具、夹具工程、工件试切及检测等各制造环节提出更高的要求。动叶片见图1。
2 工艺设计
2.1 叶根的加工工艺
在汽轮机叶片专业厂家,这类大型叶片数量相当多,叶根加工工艺一般采取成型铣刀(或线切割)+强力磨的方法。在加工大型枞树型叶根时,采用专机生产,其叶根工艺流程一般为:浇注低温合金——叶型定位——粗铣齿型大量——半精铣齿型,留精磨余量(采用专用铣床或线切割、成型铣刀和夹具组合)——精磨齿型(采用强力磨床、成型砂轮、成型砂轮修整器和组合夹具等)。这种加工工艺的特点:先加工好叶根,保证叶根制造精度,再以叶根定位,加工叶型。
这种加工工艺的优点:
1) 夹具工程刚性好,适合加工大型长叶片,加工一致性好;
2) 叶根没有过长的工艺夹头,毛坯及粗加工制造难度降低。加工长叶片时,叶根定位准确,夹紧牢靠;
3) 适宜大批量生产,效率高。
缺点:
1) 专用机床多,占用厂房面积大,一次性投入大;
2) 专用成型铣刀、成型砂轮、专用夹具规格多。
目前我公司的大型TRT枞树型叶根叶片生产数量较少,也没有上面提到的强力磨设备,但五轴联动数控铣床A17[1]和高速铣床HSM800[2]已分别拥有十几台,结合叶片结构,考虑采取以铣代磨的方法进行探索。鉴于叶根肩膀一侧平面长80mm,没有刀具有这样长的侧刃来满足加工需要,因此,采用A17五轴数控+HSM800高速铣床的方法。叶根齿形两肩膀与主轴非接触部分由前序A17主轴搬角度铣出,其余与主轴接触的齿形连续部分由后序HSM800完成,两者的搭接部位在叶根肩膀下与主轴非接触处。采用一夹一顶,叶根处设有工艺夹头,作为定位基准。采用整体硬质合金铣刀加工。其叶根工艺流程:加工叶根工艺夹头——工艺夹头定位——外协粗铣齿型大量——半精铣、精铣齿型(采用A17五轴数控+HSM800高速铣床)——切掉工艺夹头。这种加工工艺的特点:先加工叶型,再加工叶根,保证叶根制造精度质量。尤其高速铣床:高转速、高进给、小切深[3],产生较小的切削力,夹具工程刚性较好,精度高,表面质量好[4],加工一致性好。
这种加工工艺的优点:
1) 节省大量的成型铣刀、成型砂轮、专用夹具和专用机床的投入;
2) 工艺柔性好,高速铣床HSM800属于通用机床。通过对球头铣刀进行数控编程来实现各种规格叶根的加工;
3) 新产品试制周期较短,工装较少。
缺点:
1) 高速铣刀为整体硬质合金,价格较贵,消耗较快;
2) 刀具伸出长度不能超过刀具直径的3倍,因此加工深度受限;
3) 叶根部分必须有一定长度的工艺夹头,夹头短了,刀柄容易与工装夹具发生干涉。
2.2 叶型及叶顶剃灰槽的加工工艺
叶型及过渡弧在五轴联动数控机床A17上进行加工。叶顶剃灰槽的加工考虑到加工部位靠近顶尖,随着叶型被越切越薄,工件-夹具工程的刚性明显下降,同时,和高速铣床HSM800相比,A17夹具工程刚性较差[5];因此,叶顶剃灰槽在高速铣床上完成。
2.3 工装的设计
为了解决机床设备行程受限并增加工艺工程刚性的问题,在叶片加工时,两种设备均卸掉了三爪卡盘,设计了直接连接在A轴分度头上的专用工装,车间降温风机,这样就保证了叶片加工质量。对于叶顶剃灰槽的加工,为防止工件刚性随着加工深度增加越来越差,进而引起夹刀或刀具振动,设计了在叶型靠近剃灰槽部位的辅助支撑工装,见图2~图4。
3工艺实施
加工大型枞树型叶根及叶顶剃灰槽在我公司属于首次,因此首先进行了工艺试验。在两种设备上,对叶片均采用一夹一顶的装夹方式。
叶根试切开始后,为了避开叶根一侧肩膀的长平面,球头铣刀伸出部分过长,引起振动,进而影响工件精度。于是,选购了抗振加长刀柄,见图5。
而且降低了叶根夹具的厚度,并将夹具干涉部分铣去,最终解决了振动问题,玻璃钢负压风机。
在叶根试切中,叶根程序分为粗铣、半精铣和精铣3个工步。分别使用高速球头铣刀Φ4、Φ6、Φ8及高速立铣刀Φ12。经多次调整高速机床的主轴转速、进给量和切削深度,最终摸索出较为合适的切削参数,获得了满意的叶根尺寸精度、表面质量和加工效率。
试切叶顶剃灰槽时,在加工好叶根后,直接在高速铣床上,将A轴旋转一定角度,使剃灰槽处叶型转平,同时工装对叶型进行辅助支撑进行加工。整个叶片试切结束,经检测,工件满足图纸要求。
工艺试验成功后,随即投入批量生产。至今已完成多台大型枞树型叶根动叶的加工,并顺利装配。最终叶片实物见图6。
4结论
根据公司叶片结构和批量加工的特点以及现有的设备,采用了五轴数控A17和高速铣床HSM800相结合的方法,以铣代磨,充分利用现有数控设备的优势,首次实现了枞树型叶根以及叶顶剃灰槽的加工。通过采用抗振加长刀柄,解决了高速铣床刀具伸长受限的难题。通过设计新的夹具,卸掉三爪卡盘,辅助支撑叶型,解决了设备行程受限,并增强了夹具工程的刚性和稳定性。总之,大型枞树型叶根叶片的成功加工,使公司叶片的加工水平上了一个新台阶。
参考文献
[1]蔡新平,魏远震,王临佳.五坐标联动加工中心加工机翼型叶片工艺技术研究[J].通用机械,2003(12):66-69.
[2]徐新江,蔡新平.外形优美性能良好[J].现代制造,2007(8):118-120.
[3]彭海涛,闫光荣,雷毅.高速加工技术[J].航空制造技术,2004(6):92-95.
[4]韩旻.高速加工技术的探讨及应用[J].机电工程技术,2006(1):15-17.
[5]安凯,张暖,张新庆,等.一种模锻叶片的机加工工艺方案[J].风机技术,2010(5):40-41.
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1.环保:部分的转炉达不到、或不能稳定达到排放控制标准100、50、或10毫克/立方米;
2.节水:吨钢新水0.5立方米,全国年消耗新水~2亿立方米,年循环水量超过8000亿吨;
3.节能:吨钢除尘电耗15度,全国年耗电60亿度,浪费严重;
4.煤气净化和岗位卫生:回收煤气粉尘浓度标准是15毫克/立方米、岗位粉尘浓度标准是5毫克/立方米,一方面有的转炉达不到;能达到的往往能源消耗和浪费高;
5.煤气回收利用:转炉煤气回收量平均仅50立方米/吨钢,只有国外、或国内先进水平的50%,并且放散多。与先进水平比,相当于全国每年少回收200亿立方米(相当于4亿吨动力煤);
6.蒸汽回收利用:转炉平均吨钢回收蒸汽50千克/吨钢,只有国外、或国内的先进水平的50%,相当于全国每年少回收2000万吨蒸汽;
可见,研究转炉除尘的现有技术、弄清楚存在问题和原因、确定正确的改造和发展方向是有意义的。
二、现有技术
经过几十年的发展,如今我国转炉除尘现有技术有:
1.最多采用的是OG湿法(1962年);
2.20多座采用转炉采用LT干法(1969年);
3.10多座采用第四代OG湿法(1990年代);
4.40多座转炉采用、或确定采用高效节水型塔文半干法(2006年);
前三者都是从引进吸收开始的,后者是中国技术。不同技术的工艺流程分别如图所示。
图1 传统OG净化工程流程
图2 第四代OG湿法工程流程
图3 LT干法除尘工程流程
图4转炉半干法高效塔文除尘工程流程
三 存在问题
应该承认,技术的引进和吸收开发,对我国转炉节能减排、实现负能炼钢起到了积极的推动作用;但同时也必须清醒地认识到:这些技术都存在问题、或值得改进之处,已经不适应我们钢铁工业节能减排新的标准和目标要求。归纳起来,主要问题:
A、所有技术都存在的问题
1.转炉汽化冷却烟道出口烟气900-1000°C的显热没有得到回收利用;
2.显热不仅没有利用,同时平均吨钢还要消耗0.5吨的新水,全年消耗新水2亿吨;
3.吹氧期只有50%的时间回收煤气,前烧、后烧期的可燃气体(CO含量≦35%、相当于高炉煤气热值)没有得到利用,全部放散燃烧。
B、OG湿法的问题
传统的OG湿法虽然也有多种结构形式,进行了多方面的改进,但始终没有解决两级文氏管的根本问题。这种技术是在日本发明的,但在日本20年前就已经淘汰,而在我国如今仍然是最广泛采用的技术。这种技术存在太多的先天性问题,主要的有:
1、高排放:采用传统OG工程有些可以达到我国现在的100毫克/立方米的排放标准,但实际上有很多因素会导致排放超标;如果把标准提高到50毫克/立方米、或更高,则就没有能达到的、或需要更高的能源消耗;
2、高耗能:这是由于文氏管的先天性能决定的,风机全压高达25-28千帕仍然抽不净,还要配备庞大的高耗能二次除尘;
3、高耗水:按照保守的估算,全国转炉年循环水8000亿吨,这引起多方面的浪费:1)运行费用浪费,平均每年达4000亿元,主要是水处理药剂、电、设备维修费用;2)投资浪费:平均投资25000元/吨水/时;3)能源浪费;
4、高维修:除尘风机等设备频繁结垢,维修量特别大、并且影响生产;
C、饱和塔文的问题
与传统的OG湿法相比,饱和塔文(第四代OG湿法)的进步意义在于其取消了一文,改用饱和冷却塔,使工程阻力有所降低,对缓解排放有帮助,但改进不彻底:其它问题都没有解决,特别是循环水更多。
D、LT干法的问题
LT干法一直是我国清洁生产推广技术,因为存在多方面的问题一直进展不快;近几年随着国家节能减排、节水力度加大,有加速的趋势,但因为存在较多的问题仍然还限制着其快速推广。这些问题包括:
1、环保:最主要的是排放达不到、或不能稳定达到设计的10毫克/立方米,有的甚至比湿法高,导致环保排放和煤气回收利用都有问题;
2、维修:设备维修量特别大、并且降低转炉作业率,主要是电除尘器结垢、腐蚀;蒸发冷却器结垢等,有的厂甚至被迫采用备用整套除尘设备;
3、节水:LT工程的煤气冷却仍然采用饱和冷却,还是有大量的循环水。从这个意义说,LT技术也是半干法,而不是全干法;
四、现有技术的比较
比较不同的除尘技术,首先要从本厂实际考虑,更主要的是要从整个相关工程、而不是局部设备进行综合比较,比如采用传统的OG湿法、或新0G法,其单项投资可能少,但加上庞大的水处理工程、比较大的除尘风机、煤气二次净化,总投资就要高得多;而运行费用、高耗能、高维修则是更大的问题;
LT干法的方向是正确的,如果不超装;供氧严格按照设计执行;喷枪/电除尘设备/蒸发冷却塔能有时间允许经常、定期清理,应该能达到设计的排放浓度。LT干法的问题可以确定有操作维修和管理方面的因素,比如选用、或使用不合格的喷枪等,也不能排除先天设计上的一些缺陷,该技术1969年发明成功到现在30多年、我国引进也10多年,其推广速度不快、全球仅不到100套,应该从某种程度上说明其存在的问题。
五、结论和发展方向探讨
1、转炉除尘从湿法向干法发展是大势所趋;
2、湿法向干法发展不可能在短时期内实现,应该是一个比较长的发展过程;
3、湿法到干法之间应该有几个过渡阶段,这些过渡阶段的第一步就是采用高效塔文技术;
4、采用高效塔文设备,与传统OG法和第四代OG法相比,可以减少50%的循环水量,例如新建、或改造120吨转炉,每座炉可以减少800万元以上的水处理设备投资;
5、采用高效塔文设备工程阻力可以减少4-6千帕,这一效果可以从三方面加以利用:
1)可以解决一次烟气、回收煤气粉尘浓度高的问题,负压风机机壳,使排放达到≦50mg/Nm3;
2)如果粉尘排放已经达标,则1)可以调大二文喉口,减少二次除尘风量,辅助采用喷雾等除尘技术,就可以停建、停开、减开高耗能的二次除尘设备;2)调低风机转速,降低一次电耗;
6、在高温区可以利用外排水,使转炉实现新水消耗为零;
7、设备维修量特别少;
8、工程可以很容易地进一步升级改造为干法。
摘要:详细介绍了大型能量回收透平发电装置(简称TRT)的关键零件——大型枞树型叶根叶片的加工工艺开发过程。根据加工批量、现有设备以及叶片结构,采用了五轴数控+高速铣削的方法,以铣代磨,首次实现了大型枞树型叶根以及叶顶剃灰槽的加工。
关键词:枞树型叶根;高速磨削;铣削;五轴数控
0引言
近几年,随着冶金高炉的大型化,能量回收透平发电装置(简称TRT)也随之向大型化方向发展。针对这种情况,我公司的研发部门对该装置的关键零件——动叶片采用了应力分布更好的枞树型叶根。经过艰苦的攻关,终于首次实现了大型TRT枞树型叶根的加工,掌握了这种叶根的加工工艺,缩短了大型TRT的生产周期。
1结构分析
该叶片和汽轮机中的长叶片相似,叶片长约600mm,宽约320mm。枞树型叶根形状类似松树,这种型式的叶根结构复杂,尺寸精度和位置精度要求都很高,粗糙度要求Ra1.6。叶根肩膀中一侧平面较长约80mm。有的叶片叶顶还设有剃灰槽结构。这样的大型叶片一般为模锻毛坯。上述结构给毛坯锻造、机加工艺、数控设备、工艺装备、刀具、夹具工程、工件试切及检测等各制造环节提出更高的要求。动叶片见图1。
2 工艺设计
2.1 叶根的加工工艺
在汽轮机叶片专业厂家,这类大型叶片数量相当多,叶根加工工艺一般采取成型铣刀(或线切割)+强力磨的方法。在加工大型枞树型叶根时,采用专机生产,其叶根工艺流程一般为:浇注低温合金——叶型定位——粗铣齿型大量——半精铣齿型,留精磨余量(采用专用铣床或线切割、成型铣刀和夹具组合)——精磨齿型(采用强力磨床、成型砂轮、成型砂轮修整器和组合夹具等)。这种加工工艺的特点:先加工好叶根,保证叶根制造精度,再以叶根定位,加工叶型。
这种加工工艺的优点:
1) 夹具工程刚性好,适合加工大型长叶片,加工一致性好;
2) 叶根没有过长的工艺夹头,毛坯及粗加工制造难度降低。加工长叶片时,叶根定位准确,夹紧牢靠;
3) 适宜大批量生产,效率高。
缺点:
1) 专用机床多,占用厂房面积大,一次性投入大;
2) 专用成型铣刀、成型砂轮、专用夹具规格多。
目前我公司的大型TRT枞树型叶根叶片生产数量较少,也没有上面提到的强力磨设备,但五轴联动数控铣床A17[1]和高速铣床HSM800[2]已分别拥有十几台,结合叶片结构,考虑采取以铣代磨的方法进行探索。鉴于叶根肩膀一侧平面长80mm,没有刀具有这样长的侧刃来满足加工需要,因此,采用A17五轴数控+HSM800高速铣床的方法。叶根齿形两肩膀与主轴非接触部分由前序A17主轴搬角度铣出,其余与主轴接触的齿形连续部分由后序HSM800完成,两者的搭接部位在叶根肩膀下与主轴非接触处。采用一夹一顶,叶根处设有工艺夹头,作为定位基准。采用整体硬质合金铣刀加工。其叶根工艺流程:加工叶根工艺夹头——工艺夹头定位——外协粗铣齿型大量——半精铣、精铣齿型(采用A17五轴数控+HSM800高速铣床)——切掉工艺夹头。这种加工工艺的特点:先加工叶型,再加工叶根,保证叶根制造精度质量。尤其高速铣床:高转速、高进给、小切深[3],产生较小的切削力,夹具工程刚性较好,精度高,表面质量好[4],加工一致性好。
这种加工工艺的优点:
1) 节省大量的成型铣刀、成型砂轮、专用夹具和专用机床的投入;
2) 工艺柔性好,高速铣床HSM800属于通用机床。通过对球头铣刀进行数控编程来实现各种规格叶根的加工;
3) 新产品试制周期较短,工装较少。
缺点:
1) 高速铣刀为整体硬质合金,价格较贵,消耗较快;
2) 刀具伸出长度不能超过刀具直径的3倍,因此加工深度受限;
3) 叶根部分必须有一定长度的工艺夹头,夹头短了,刀柄容易与工装夹具发生干涉。
2.2 叶型及叶顶剃灰槽的加工工艺
叶型及过渡弧在五轴联动数控机床A17上进行加工。叶顶剃灰槽的加工考虑到加工部位靠近顶尖,随着叶型被越切越薄,工件-夹具工程的刚性明显下降,同时,和高速铣床HSM800相比,A17夹具工程刚性较差[5];因此,叶顶剃灰槽在高速铣床上完成。
2.3 工装的设计
为了解决机床设备行程受限并增加工艺工程刚性的问题,在叶片加工时,两种设备均卸掉了三爪卡盘,设计了直接连接在A轴分度头上的专用工装,车间降温风机,这样就保证了叶片加工质量。对于叶顶剃灰槽的加工,为防止工件刚性随着加工深度增加越来越差,进而引起夹刀或刀具振动,设计了在叶型靠近剃灰槽部位的辅助支撑工装,见图2~图4。
3工艺实施
加工大型枞树型叶根及叶顶剃灰槽在我公司属于首次,因此首先进行了工艺试验。在两种设备上,对叶片均采用一夹一顶的装夹方式。
叶根试切开始后,为了避开叶根一侧肩膀的长平面,球头铣刀伸出部分过长,引起振动,进而影响工件精度。于是,选购了抗振加长刀柄,见图5。
而且降低了叶根夹具的厚度,并将夹具干涉部分铣去,最终解决了振动问题,玻璃钢负压风机。
在叶根试切中,叶根程序分为粗铣、半精铣和精铣3个工步。分别使用高速球头铣刀Φ4、Φ6、Φ8及高速立铣刀Φ12。经多次调整高速机床的主轴转速、进给量和切削深度,最终摸索出较为合适的切削参数,获得了满意的叶根尺寸精度、表面质量和加工效率。
试切叶顶剃灰槽时,在加工好叶根后,直接在高速铣床上,将A轴旋转一定角度,使剃灰槽处叶型转平,同时工装对叶型进行辅助支撑进行加工。整个叶片试切结束,经检测,工件满足图纸要求。
工艺试验成功后,随即投入批量生产。至今已完成多台大型枞树型叶根动叶的加工,并顺利装配。最终叶片实物见图6。
4结论
根据公司叶片结构和批量加工的特点以及现有的设备,采用了五轴数控A17和高速铣床HSM800相结合的方法,以铣代磨,充分利用现有数控设备的优势,首次实现了枞树型叶根以及叶顶剃灰槽的加工。通过采用抗振加长刀柄,解决了高速铣床刀具伸长受限的难题。通过设计新的夹具,卸掉三爪卡盘,辅助支撑叶型,解决了设备行程受限,并增强了夹具工程的刚性和稳定性。总之,大型枞树型叶根叶片的成功加工,使公司叶片的加工水平上了一个新台阶。
参考文献
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